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潤滑油知識

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潤滑油知識

行家總結(jié)――鉆床類潤滑故障9例!

1:搖臂鉆床升降絲桿噪聲的問題

對于新的(及剛大修理好的)搖臂鉆床(Z8050Z8080)升降絲桿在升降運動時往往易產(chǎn)生噪聲,這是設(shè)計和維修方面一個難題之一,為此有些人就興師動眾,從機械上加以改裝,設(shè)計成滾珠絲桿、或靜壓絲桿或油浸式絲桿,使原結(jié)構(gòu)復(fù)雜化。從潤滑技術(shù)度角去分析,解決這類問題就方便得多。只要在原機油中添加30%左右的二硫化鉬添加劑涂在升降絲桿上,上下一升降噪聲即可排除,真正做到、節(jié)能。除國產(chǎn)外,對于進口搖臂鉆床如匈牙利“卻貝爾”RFH100,捷克的VR4,日本產(chǎn)的HOR-1700采用同樣辦法,均能消除噪聲。

2T615落地鏜床的潤滑事故

某廠一臺武漢產(chǎn)T615落地鏜床,有一年鏜頭立柱滑座移動產(chǎn)生導(dǎo)軌嚴重拉毛事故,停產(chǎn)很長時間才修復(fù)。經(jīng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這個幾十噸重部件在導(dǎo)軌作水平低速移動時,潤滑油僅用普通機械油,油膜強度小承載能力低,導(dǎo)致油膜破裂,二金屬直接干摩擦而造成這次事故。后改用N100導(dǎo)軌油,多年來從未產(chǎn)生過類似潤滑事故。

3:東德立鏜的用油問題

從東德進口的立式鏜床,過去夏天高溫季節(jié)中午會發(fā)生因油品粘度太小液壓進刀太快使加工的汽缸內(nèi)孔粗糙度達不到要求。這時只好用電風(fēng)扇吹或另加自來水冷卻降溫來維持。據(jù)分析認為這是液壓油在高溫時粘度下降太多造成的。為此將原用40#液壓油改用粘溫性較對的20#航空機油后問題便得解決。

4T720-1金剛鏜的潤滑故障

昆明產(chǎn)T720-1金剛鏜床在臺面作水平進給時發(fā)生爬行,直接影響到產(chǎn)品的表面粗糙度,經(jīng)分析認為是導(dǎo)軌潤滑不良所引起的,為此在原導(dǎo)軌用潤滑油中添加5%左右的極壓添加劑,該機床爬行問題便得到解決。

5Z535立鉆主軸箱的漏油問題

因該機床主軸箱離地面高約2M,故從軸箱底部的花鍵軸處漏下機油直接飛到操作者頭或身上,有時為了防止油滴淺身就在花軸處用報紙、銅皮或揩布等作“擋油牌”,不利于文明。立軸花鍵處的動密封要做到滴油不漏確較難,用固體潤滑才能徹底解決。改用固體潤滑劑后,己20多年未發(fā)現(xiàn)漏油。

6:折疊式攻絲機潤滑問題

該機工作時有個特點:主電機每分鐘倒順車多次,主軸電機線圈易發(fā)熱,并很快將熱量傳到電機軸承,導(dǎo)致該軸承脂流失快,并燒壞電動機,經(jīng)常停產(chǎn)搶修,有時幾乎12個月就得搶修一次,經(jīng)分析是由于電機倒車頻繁,線圈與軸承損壞嚴重,普通潤滑脂抗剪切性能差,不能勝任,才造成這類事故,解決的辦法:①、加裝一只電機,這樣倒順車分別由二只電機帶動,減輕了原電動機的負擔(dān);②、維持原電機不變,滾動軸承改用7011潤滑。顯然第②種方法比第①種方法先進,優(yōu)越。

7T68鏜床工作臺的爬行問題

某廠有臺T68鏜床,大修后試車時發(fā)生工作臺導(dǎo)軌嚴重爬行,經(jīng)分析認為導(dǎo)軌大修時經(jīng)過磨削,故結(jié)合面也屬“早期”(跑合)階段,潤滑條件苛刻,不易形成潤滑油膜。改進方法是在該機床導(dǎo)軌專用管狀油池中添加一定的“萬靈霸”潤滑劑,機床的爬行問題便消失。

8:φ206鏜排的潤滑故障

加工某機體孔的一臺專用鏜床之φ206小鏜排在新機調(diào)試時發(fā)生鏜排軸套溫升太快,噪聲太大,這是由于選用的普通工業(yè)脂不當造成,改用二硫化鉬鋰基后上述問題得到解決。

9:高速臺鉆的潤滑故障

有臺每分鐘3000轉(zhuǎn)以上臺式鉆床,在工作中經(jīng)常發(fā)生油脂流失,軸承溫度過高,并要經(jīng)常更換。經(jīng)分析認為是選用普通3#工業(yè)脂不當,這種脂不能承受高速剪切作用,為此改用抗剪性能較好潤滑脂,如MoS2鋰基脂或者7007脂后上述問題便可解決。

當然有人用滑動軸承替代原滾動軸承,并配專用潤滑油泵進行強制壓力潤萬滑。老的問題也解決了,但卻產(chǎn)生了新的間問題--主軸漏油!并使臺鉆結(jié)構(gòu)復(fù)雜化,很明顯后一方案不如前面方案佳。

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